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涤纶长丝与涤纶短纤毛丝的产生与处理方法

来源:印染在线 发布时间:2012年05月04日


2.4纺丝组件工况差
  纺丝组件是短纤维装置的关键设备,在短纤维生产中起着过滤清除熔体杂质、混合匀化聚酯熔体、将熔体均匀分配到喷丝板上的每一个微孑L、并从喷丝板挤出形成丝束的作用。
2.4.1组件压力非正常上升
    如果组件压力升降剧烈,则原丝纤度、断裂强度和伸长率就会发生较大变化甚至会出现竹节丝,产生断头,出现毛丝。
2.4.2组件漏浆
    组件漏浆常见形式有2种:一种是刚上位24 h内外漏,熔体从组件入口处渗出,因渗漏量往往较大,熔体呈白色浆液从组件外壁滴下;另一种是上位一周后。熔体从喷丝板中心螺栓处或喷丝板与组件本体结合处渗出,因渗漏熔体经长时间高温滞留后降解,熔体呈褐色或黑色,降解熔体从喷丝板挤出,便形成常见的黑丝。组件漏浆的原因:密封垫圈制作精度及材质缺陷严重影响纺丝组件密封性能。造成组件上机后因密封不严漏浆;喷丝板内密封垫圈制作精度缺陷对纺丝生产影响尤为严重,熔体在组件压力作用下渗入喷丝板上部中心无孑L区,形成熔体死角,这部分不能流动的熔体在经长时间高温,逐渐裂解直至发黄变黑。停位修板时,在裂解气推动下,裂解熔体反渗到喷丝板出丝区,造成纺丝位出黑丝,运行过程中断头率高。喷丝板内密封垫圈泄漏还会造成熔体从喷丝板中心螺栓处渗出。再逐步扩散到喷丝板面,使板面也出现黑浆,黑浆下滴,黏附在运行的丝束上,对它造成损伤,产生毛丝和浆块,严重时。无法进行正常生产。
2.4.3修板精度差
    涤纶短纤维装置采取定期修板作业,修板间隔为48 h。如果修板精度差,在48 h之内就出现毛丝,甚至不定期断头。
2.4.4解决对策
    优化组件装砂方案,金属过滤砂品质及配比影响着组件过滤性能,为了在保证组件过滤性能前提下减缓组件升压速度,改用耐压强度高,在25MPa高压下受压不变形的过滤砂,并对装砂方案多次优化,逐步降低组件升压速度;其次,控制组件漏浆,只有提高密封垫圈精度,把密封垫圈厚室偏差控制在O.02 mm,最大不超过O.04 mm,并选用较好材质的密封垫圈才能解决组件漏浆问题。

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