天丝纤维棉卷粘卷现象比较严重,为了解决这一问题,将生产不正常的天丝棉卷直接拿到梳棉纺成棉条,再把棉条纺成粗纱,虽然粗纱各项指标很差,但可以用来隔离天丝棉卷。棉卷通过夹粗纱后,粘卷现象有了明显的好转。由于天丝纤维表面滑爽、抱合力差、易伸长,为此增加了棉卷罗拉加压,以增强纤维之间的抱合力,使棉卷能够顺利成型。
3.1.2梳棉工序
由于天丝纤维截面呈圆形,表面光滑饱满,纤维之间的抱合力较差,梳棉棉网不易成型。为了解决棉网成型问题,将车速进行了调整,道夫速度由原来的25r/min降到了18r/min,锡林针布改成了2810针布,这种针布更适合纺化纤类产品,降低了锡林针齿的高度,更利于纤维的转移。经过这两项改进后,棉网成型问题基本得到解决。另外,锡林与盖板之间的隔距由原来的0.23、0.21、0.21、0.21、0.23调为0.38、0.32、0.32、0.32、0.38。因天丝含杂少,纤维之间抱合力较差,强分梳只会损伤纤维,增加棉结。调整前平均棉结为12粒/g,调后为6粒/g,有了明显的好转。天丝的梳理工艺具体调整如下表(3-1)
表3-1梳理工艺(TN25/CJ75 14.8tex)
经过以上工艺调整,生条质量明显好转,生条棉结杂质为6粒/g ,乌氏条干CV 值为5.6%。
3.1.3并条工序
纯天丝纱线采用两道并条,FA306 、FA326 型并条机牵伸方式采用三上三下加导向上罗拉压力棒曲线牵伸,这种牵伸能获得较好的条干均匀度,而且适应高速。FA326型并条机采用短片段自调匀整装置,对机后棉条的周期性不匀能起到一定的调节作用,稳定了条干。
天丝混纺纱采用三道并条,防止混合不匀在后道加工过程中造成色差。混纺纱采用并条混合的方法,根据混纺比的不同,混进不同根数的棉条。并条纺纱出现的主要问题是卷胶辊现象比较严重,生产无法正常进行,将胶辊进行涂层处理,并相应增加涂层厚度以后,才勉强开出。并条工艺采取定量16.39g/5m。
表3-2并条工艺(TN25/CJ75 14.8tex)
3.1.4粗纱工序
由于Tencel纤维比较蓬松,抱合力差,粗纱的捻系数选择非常关键。捻系数小,在喂入细纱时容易断头;捻系数过大,则不利于细纱牵伸,并在纺细纱过程中容易产生毛羽。为减少毛羽,应增加细纱捻度,但捻度过多,又会影响成纱条干与强力。为优选工艺参数,做了粗细纱捻系数对成纱质量的影响的正交试验。通过试验分析研究,机织用纱选择粗纱的捻系数为78,细纱捻系数为370,并且在纺细纱时采用中等加压。
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