2.3染色结果
将冷轧堆前处理织物按照1.2.2节工艺流程和工
艺处方进行染色,染色结果见表3。
表3冷轧堆前处理织物染色结果
从表3染色结果看,除宝蓝色有明显条花外,其余布面情况均良好。调用同批次的库存坯布,采用传统的缸内精练,由同一个操作员在同一台染缸再染宝蓝色对比,发现布面情况较冷堆前处理布有明显改善,仅有轻微的条花。因此,在加工宝蓝色等敏感色系时,冷轧堆前处理应适当加大助剂用量,改善半成品品质,严格按工艺操作。此外,冷轧堆前处理后,若织物不钉边直接染色,因染色机张力作用,可能会存在织物卷边现象,染深色可能会造成边浅色差,但是染浅色基本无大碍。需要强调的是,正常大货生产,应注意机台运行参数的调整。
从染色牢度方面看,只有中蓝色(以翠蓝染料为主)的湿摩擦牢度和水洗牢度中棉的沾色牢度稍低(3—4级),但也基本符合成品要求,其余织物的染色牢度均较好,为4—5级或5级。
值得注意的是,由于本试验使用的坯布本身棉籽壳较多,冷轧堆前处理后染色,成品发现布面死棉(小白点,不上色)较多,影响布面品质。分析原因为冷轧堆处理属于静态平幅处理,即使布面棉籽壳在烧碱、助剂的作用下发生膨化,如果没有经过强力冲洗,还是比较难从布面脱落。因此,用于冷轧堆前处理的坯布,应严格控制织物的棉纱品质。
2.4工艺时间
表4工艺时间分析
传统的浸染染色,从前处理到染色、皂洗等过程均在染缸内完成,耗时长,一般在8~12h。采用冷轧堆前处理后,将织物前处理在缸外进行,缩短了缸内加工时间。以染色耗时最长的翠蓝色为例,在不增加染色机台的情况下,产能可增加29.4%,而浅色甚至可以达到62.5%。参考染厂的订单结构,染色产能增加在40%一45%,效益十分明显。
2.5成本分析
从前处理成本看,缸内精练为0.479kg,冷轧堆前处理为0.293,成本下降约38.8%。原因主要是缸内精练浴的浴比很大,增加污水处理负担和生产成本。
冷轧堆前处理较缸内精练而言,在节水、节约蒸汽方面的效能很突出,节水约2/3,节约蒸汽约70%,经济效益十分显著。
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