2.6义和调水量较大,增加系统处理压力。
义和来水量为1000—1600m3,占到了首站污水处理量的25%,义和来水进入首站后,由接收罐进口进入站内,经过接收罐初步分离,进入过滤器外输。过大的调水量增加了污水处理负荷。
3改进措施
从首站目前污水处理工艺综合考虑,可以在一次沉降罐增加自动排泥装置,污水回收系统增加高效除油器,并新进一台污泥处理装置,实施自动化仪表对大罐、设备放底水情况进行监测,减少循环量,实施全自动污油回收装置,减少收油水量从而提高污水预处理的效率,并使预处理段长期稳定达标运行。
3.1一次沉降罐增加自动排泥装置。
首站对一次沉降罐进行罐内排泥结构改造,在罐底部中心引出一根排泥管线,并增加伸出左右对称的下弯虹吸管;在罐壁两边对称分布的两根排泥管,一边排泥管伸出9根虹吸管。在虹吸原理的作用下,底部泥沙被吸入排泥管线排出。同时新增了一次除油罐排污管网,通过室外污泥泵辅助其运行,便于污泥的彻底回收。
3.2实施全自动污油回收装置,减少收油水量。
1)间歇式收油。目前首站采用固定式收油,污油由收油槽从收油管流出,再经污油泵输送到原油沉降罐,内部污水主要由油层、沉降区、集水区三部分组成。罐内结构有:进水管、中心筒、配水管、集水干管、集水总干管、出水箱、出水管、集油槽和出油管组成。
2)连续收油方式。油田污水处理站污水沉降罐一直采用的是间歇式收油方式,存在收油不及时,浮油表面结蜡、老化严重等问题,建议一次除油罐收油结构改进至全自动污油回收装置,全部改为连续小排量不间断收油方式,该污油回收装置采用PLC自动控制,实现污油罐高液位启动、低液位停止的联锁功能,采用该收油方式,使除油罐分离出的污油连续回收至污油罐,可缩短污油在污水站的停留时间,降低污油老化程度,也利于老化油处理。同时经处理分离出污水由于含油量小,减小了后续生产压力,提高了污水外输水质。
3.3实施自动化仪表对大罐、设备放底水情况进行监测,减少循环量。
当上面探测仪探测到水中不含油,排水阀打开。随着水从罐底排放,油/水界面开始下降。当下面探测仪探测到油/水界面,发出信号关闭排水阀。图1中一个高位探测仪用来控制,一个低位探测仪用来低位报警和直接关闭排水阀。
3.4更换污泥处理设备。
目前首站污泥处理设备、设施老化严重,离心机带病运行。除油罐排泥阀故障。建议对排泥阀更换、维修。并新进一台污泥处理装置。提高处理效果。
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