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影响首站污水处理效果的因素分析

来源:印染在线 发布时间:2012年01月05日

1概况

河口首站污水系统始建于1978年,担负着渤南地区污水的处理任务。1993、2002年因设备老化,处理量增大,污水水质下降等原因,先后两次对污水系统进行改造,增加了二次除油罐自动排泥装置、4座lOOm3双滤料过滤器、1套污水反冲洗装置,增加污水加药流程。

首站污水站设计处理能力8000m3/d,设计处理标准为A3级。首站实际污水处理量4000—5000m3/d。首站外输污水指标基本达到A3级标准,但污水含油不稳定,波动较大。

2处理工艺存在的主要问题

2.1排泥系统不完善。

目前,首站污水处理站站内只有二次除油罐有自动污泥收集装置,而一次沉降罐没有可靠的大罐污泥收集装置。由于一次沉降罐主要接收分水器出水和回收池来液,随着长时间运行,罐底油泥砂愈积愈多,当严重影响到整个污水处理系统时,需要采用人工锨挖加高压水冲洗清罐。这种人工清罐方法的缺点是强度大,费用高,对人体有害,停罐时间长等。一次除油罐很容易在半年内积砂2.Om(约有500m3),造成出水水质恶化,严重影响污水处理工作的正常运行。

2.2收油工艺存在缺陷。

首站在用的污水除油罐收油工艺存在以下几

个弊端:一是采取固定式收油结构,罐内液位必须达到收油槽高度才能收到污油,罐的缓冲能力小。二是生产中不连续收油,易使罐内污油老化形成硬油盖,影响收油效果和水质。三是无加热盘管,水量小时不能浸入油层中,收油温度低,油、水分离的难度增大,导致脱水效果变差。

2.3污油回收系统不完善。

目前,首站污水处理站站内有1座污油污水回收池,主要接收各污水罐回收污油、溢流、底部排污和过滤器反冲洗后排水,经回收泵提升后到一次沉降罐,重新回到污水处理系统,污油仍然得不到有效的回收,使得污水除油效果不能达标,同时这些体内含有大量小颗粒的固体杂质,也是造成水质超标的重要原因之一。

2.4大罐放底水辅助设备不完善。

目前由于自动化程度不高,有些大罐、设备放底水、排污还依赖于操作工的实际现场经验,排污水量多少难以掌握,导致高含油底水进入污水处理系统,增大了循环水量,增加了污水处理压力。

2.5污泥处理设备不能满足生产需要。

目前污水站污泥进入污泥浓缩罐后,用污泥离心机处理。但由于该机使用时间已经很长,经常出现故障,原生产厂家已经倒闭,机器得不到有效的维护,现已经不能正常工作。除经常故障停机外,污泥处理质量也很差。污泥处理设备已经不能满足当前的污水生产需要。

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