④工艺流程:坯布(初定/缝边/翻布)—前处理—染色—加柔软—后整理
⑤染色工艺曲线
⑥此工艺适用于各种涤棉混纺的针织产品。
3、小样及中样试验成熟及最佳工艺条件确立之后,开始做大样试验。大样试验共生产了十四锅,一次成功率90%以上(由于在中性条件下染色,高温时水解少,固色率高,使一次成功率大大提高),大小样色差都在4级以上,无涤棉不平现象,且各项性能指标都能达到优等品或一等品的标准。
三、分散/活性一浴产品的成品品质
1、分/活一浴染色产品的色牢度(通过对几个不同的颜色分别用分散/活性一浴法染色和分散/活性两浴两步法染色后,做色牢度检验对比)结果如下表:
项目
分类 级别 |
皂洗牢度 (GB/T3921.3) |
摩擦牢度 (GB/T3920) |
日晒牢度 (GB/T8426) |
耐氯牢度 (ISO 105 -E03) |
||||
变色 |
棉沾 |
涤沾 |
干摩 |
湿摩 |
||||
灰色 |
分散/活性一浴 |
4-5 |
4 |
4 |
4-5 |
4 |
4-5 |
4 |
分散/活性两浴 |
4-5 |
4 |
4-5 |
4-5 |
4 |
4 |
2-3 |
|
浅驼 |
分散/活性一浴 |
4-5 |
4-5 |
4-5 |
4-5 |
4 |
5 |
3-4 |
分散/活性两浴 |
4-5 |
4-5 |
4-5 |
4-5 |
4 |
5 |
3-4 |
|
米黄 |
分散/活性一浴 |
4-5 |
4-5 |
4 |
4-5 |
4 |
5 |
4 |
分散/活性两浴 |
4-5 |
4 |
4 |
4-5 |
4 |
4-5 |
3-4 |
|
浅粉 |
分散/活性一浴 |
4-5 |
4 |
4-5 |
4-5 |
4 |
5 |
4 |
分散/活性两浴 |
4-5 |
4 |
4-5 |
4-5 |
4 |
5 |
3 |
从上表可以看出分散/活性一浴产品的各项牢度性能指标都达到或超过(如日晒牢度和耐氯牢度)分散/活性两浴两步法染色的产品,且无色花、左中右色差及布面起毛情况
2、产品的质量情况:
一等品6锅,占42.9%;优等品8锅,占57.1%;无合格品和等外品。
四、此工艺的主要特点:
1、缩短工艺、节省时间:
①突破常规的涤棉两浴染色方法,使分散/活性染色一浴一步完成,省去了染涤后的还原清洗过程。因传统方法染涤是在弱酸性浴中进行,染涤后需要进行还原清洗,去除布面浮色及把布面PH值调至中性才不影响活性染料的上染;而新工艺一浴一步在中性条件下染色,省去了清洗过程,只需染色后皂洗去除浮色即可。
②由于减少了染色工序,染色时间缩短了26%;设备利用率及工人生产效率提高了30%以上。
2、降低污水的排放量、节约水、电、汽消耗,节省成本。每吨布节约水的消耗44.4%;节约电、气、汽的消耗25-30%;污水排放减少了44.4%,减少对环境的污染及降低了污水处理费用;据估算每吨布染色成本可以降低20-30%,增加了企业利润。
此工艺的开发成功,大大缩短染色时间,提高产量和质量,交货期大大提前,赢得客户的赞誉,涤棉类订单不断追加,使我公司的经济效益获得提高,市场竞争力日益增强。同时将此工艺在闽南地区推广后,能产生巨大的社会效益。
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