前言
在针织染整生产中,从化验室到染色大生产的重现性始终是困扰印染工作者的一个难题。染色重现性差,必然导致多次追加染料修色,对于敏感色,极易造成色花;对于含氨纶织物,在碱性条件下时间过长或反复升温,易导致氨纶弹性损伤甚至纤维熔断,最终因成品的质量偏轻而成疵品。此外,随着染料追加次数的增加,还会消耗大量的染化料、水、电、蒸汽,增加生产成本。因此,如何提高染色一次成功率,已成为关系企业发展的一项重要课题。
本公司采用1kg染缸对大生产的生产条件(包括升温工艺、浴比、运转时间等重要工艺参数)进行模拟,对化验室配方进行检查和修正,以期避免大生产风险,使大生产染色的一次成功率明显提高,取得了良好的经济效益。
1试验
1.1织物、设备与药品
织物棉+氨纶单面汗布(棉22.7tex,氨纶5.5tex)设备1kg染缸(无锡博森染整机械公司),300—1000kg染缸(东庚染整机械公司),红外线试色机(流亚科技公司),DatacolorSF6OOX测配色系统(Datacolor公司)药品元明粉(上海太平洋化工集团),纯碱(中国石化集团南京化工),皂洗剂RSK(石家庄联邦科特化工),冰醋酸(常州东莱化工)。
1.2工艺
1.2.1化验室复样染色升温工艺
2结果与讨论
依照上述工艺,追踪两组订单的多个颜色,如表2所示。
在实际生产中,化验室配方到染色大生产的重现性约为55%。且大量的追加修色还会造成生产原料和能源的浪费,延长生产时间,降低机台的有效利用率。
采用1kg染缸模拟染色大生产的生产条件进行放样,通过检验和修正配方后,染色一次成功率达到了90.5%(包括未列出的多个颜色的Pass和Wam测试结果)。染色重现性大大提高。究其原因,大致如下:
(1)1kg染缸染色采取了与染色大生产完全一致的染色工艺,而化验室复色时由于受设备条件的限制,加料时间不可能与大生产完全一致(如1
3结论
影响染色一次成功率的因素很多,还涉及坯布纱批、半成品质量、染料批差、染色设备、染色后处理等。在生产实践中,可通过适当的设备、方法,再辅以员工职业技能的培训,可以获得满意的溢流染色一次成功率。