传统的涤棉精练是在热碱液中进行,要耗用大量酸来中和,并需用大量的水冲洗。这一方面造成纤维的损伤,强力下降;另一方面既耗用大量的化学品和能源,又造成废液中高BOD、COD值,污染环境。精练剂729-100%、717-100%、713-100%是多种表面活性剂的复配物,具有极强的乳化、润湿、渗透及分散性能,泡沫极低,特别适用于棉、涤纶及其混纺织物的除油、除蜡、精练等工序,并且不含APEO。本研究对3种精练剂的工艺进行试验,并与传统工艺进行比较,对白度等性能进行测试,结果充分体现了3种高浓缩精练剂在针织物前处理上的优越性。
1 试验内容
1.1 试验材料和设备
材料:涤棉针织布(市售)。
助剂与染料:高浓度精练剂729-100%、717-100%、713-100%(苏州联胜化学有限公司),
高温匀染剂742-100%(苏州联胜化学有限公司),H2O2(30 %,上海联试化工试剂有限公司),Na2SiO3、Na2CO3、NaCl(中国上海试剂总厂),Na2HPO4(广东汕头市西陇化工厂),活性翠蓝KNG、分散艳蓝2BLN。
设备:HHS恒温水浴锅(南通三思机电科技有限公司)、JY-1180高温电脑程控染样机(佛山航星科技有限公司)、Datacolor SF600电脑测色配色仪(美国Datacolor公司)、WSB-2白度计(金坛市盛蓝仪器制造有限公司)、HDO26N+电子织物强力仪(南通宏大实验仪器有限公司)。
1.2 试验方法
1.2.1 涤棉针织物前处理工艺
1.2.1.1 传统工艺
涤棉针织物常用煮布锅双氧水练漂一浴法进行前处理,其工艺处方及工艺条件为:30 % H2O2 14 mL/L,35 % Na2SiO3 3.5 mL/L,Na2CO3 1 g/L,Na2HPO40.5 g/L,浴比1∶50,温度98~100 ℃,时间3 h,pH10.5~11。
2 结果与讨论
2.1 3种高浓度精练剂基本性能测试结果
3种高浓度精练剂的泡沫性及室温渗透性测试结果见表1、表2。
由表1、表2可知,该产品泡沫较低,其中729-100%远低于717-100%、713-100%的泡沫,但渗透性729-100%差于717-100%、713-100%。
2.2 3种高浓度精练剂常
由表4可知,高浓度精练剂729-100%、717-100%、713-100%在低碱(2 g/LNa2CO3、2 mL/L液碱)、低温(85 ℃)下精练,也具有一定的毛效和白度。在2 g/LNa2CO3下处理,713-100%失重率较大,织物损伤较大;在2 mL/L液碱下处理,729-100%失重率虽然大,但织物损伤程度不大,处理效果较好。
2.4 3种高浓度精练剂低温、常规碱前处理试验结果
由表5可知,高浓度精练剂729-100%、717-100%、713-100%在常规碱(6mL/L液碱)、低温(85℃)下精练,可达到较佳毛效与白度,失重率相当,织物损伤程度较少。
2.5 3种高浓度精练剂常温、常规碱前处理试验结果
由表6可知,729-100%在常规温度、常规碱对涤棉针织物进行精练,毛效与白度可达到717-100%、713-100%的效果。
2.6 涤棉针织物经前处理后K/S值的测定结果
涤棉针织物经传统工艺,729-100%、717-100%、713-100%处理后K/S值分别为3.18,2.95,2.85,2.70。可见,3种精练剂以729-100%的K/S值最高,传统工艺虽然K/S值也很高,但对织物损伤较大。
3 结 论
1)涤棉针织物经低泡环保精练剂处理后,白度明显提高,强力损失小,染色均匀性好,布面光洁,手感柔软、蓬松。
2)低碱精练,可大量减少水洗次数,起到节水作用,并且产品失重少,可提高染厂的竞争能力。
3)