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低泡环保精练剂在涤棉针织物前处理上的应用

来源:印染在线 发布时间:2011年07月27日

传统的涤棉精练是在热碱液中进行,要耗用大量酸来中和,并需用大量的水冲洗。这一方面造成纤维的损伤,强力下降;另一方面既耗用大量的化学品和能源,又造成废液中高BOD、COD值,污染环境。精练剂729-100%、717-100%、713-100%是多种表面活性剂的复配物,具有极强的乳化、润湿、渗透及分散性能,泡沫极低,特别适用于棉、涤纶及其混纺织物的除油、除蜡、精练等工序,并且不含APEO。本研究对3种精练剂的工艺进行试验,并与传统工艺进行比较,对白度等性能进行测试,结果充分体现了3种高浓缩精练剂在针织物前处理上的优越性。

1 试验内容
  1.1 试验材料和设备
  材料:涤棉针织布(市售)。
  助剂与染料:高浓度精练剂729-100%、717-100%、713-100%(苏州联胜化学有限公司),
  高温匀染剂742-100%(苏州联胜化学有限公司),H2O2(30 %,上海联试化工试剂有限公司),Na2SiO3、Na2CO3、NaCl(中国上海试剂总厂),Na2HPO4(广东汕头市西陇化工厂),活性翠蓝KNG、分散艳蓝2BLN。
  设备:HHS恒温水浴锅(南通三思机电科技有限公司)、JY-1180高温电脑程控染样机(佛山航星科技有限公司)、Datacolor SF600电脑测色配色仪(美国Datacolor公司)、WSB-2白度计(金坛市盛蓝仪器制造有限公司)、HDO26N+电子织物强力仪(南通宏大实验仪器有限公司)。
  1.2 试验方法
  1.2.1 涤棉针织物前处理工艺
  1.2.1.1  传统工艺
  涤棉针织物常用煮布锅双氧水练漂一浴法进行前处理,其工艺处方及工艺条件为:30 % H2O2 14 mL/L,35 % Na2SiO3 3.5 mL/L,Na2CO3 1 g/L,Na2HPO40.5 g/L,浴比1∶50,温度98~100 ℃,时间3 h,pH10.5~11。
  

1.2.1.2  3种高浓度精练剂常温、低碱前处理工艺
  工艺处方及条件为:助剂(1∶3开稀)1.5 g/L,30 % H2O2 7 mL/L,Na2CO3 1、2 g/L,液碱2 mL/L,浴比1∶50,温度98 ℃,时间50 min。
  1.2.1.3  3种高浓度精练剂低温、低碱前处理工艺
  工艺处方及条件:助剂(1∶3开稀)1.5 g/L,30 % H2O2 7 mL/L,Na2CO3 2 g/L,液碱2 mL/L,浴比1∶50,温度85 ℃,时间60 min。
  1.2.1.4  3种高浓度精练剂的低温、常规碱前处理工艺
  工艺处方及条件:助剂(1∶3开稀)1.5 g/L,30 H2O2 7 mL/L,液碱6 mL/L,浴比1∶50,温度85 ℃,时间60 min。
  1.2.1.5  3种高浓度精练剂的常温、常规碱前处理工艺
  工艺处方及条件:助剂(1∶3开稀)1、1.5 g/L,30 % H2O2 7mL/L,液碱6 mL/L,浴比1∶50,温度98 ℃,时间50 min。
  1.2.2 染色试验
  工艺处方及条件:活性翠蓝KNG质量分数2 %(对织物重),分散艳蓝2BLN 2 %(对织物重),高温匀染剂742-100%质量分数0.1 %对织物重,NaCl 20 g/L,Na2CO3 15 g/L,浴比1∶50。
  工艺流程:70 ℃织物入染→130 ℃×30 min→降温水洗60 ℃织物入染→加入NaCl染30 min→加入Na2CO3固色30 min→皂洗后处理。
  1.2.3 性能测试
  1.2.3.1  3种高浓度精练剂的基本性能测试
  泡沫性:量筒法(1 g/L)测试。取配好的待测溶液50 mL置于量筒中,盖上磨口塞,用力上下振荡10次(一个来回为一次),记录振荡完毕时的泡沫体积(高于液面
50 mL的部分,mL),消泡性以30 s后的泡沫体积表示;泡沫叠加性是取配好的待测溶液50 mL置于量筒中,盖上磨口塞,用力上下振荡10次,10 s后再上下振荡10次,放置10 s后再上下振荡10次,记录泡沫体积,以此表示助剂的泡沫叠加性。
  室温渗透性:帆布沉降法测试。将棉帆布片(预先在湿度(65±3)%、温度(20±2)℃下调湿4 h)放在洗净的铁丝圈上,小心移置于烧杯液面上,同时开启秒表记时,至帆布表面完全润湿时停止,记录润湿时间,再记录帆布沉降至底部的时间。
  1.2.3.2 毛效测试方法
  记录30 min水在试样上的上升高度。
  1.2.3.3 白度测试方法
  将试样叠成4层,用WSB-2白度计分别测定布样3个不同位置,求取平均值。数值越高,白度越好。
  1.2.3.4 失重率
  处理前后织物于105 ℃烘箱烘至恒重平衡后,用分析天平称取质量。测定同工艺处理的3块布样的平均值。失重率=(W0-W1)/W0×100 %
  式中:W0为处理前织物质量;W1为处理后织物质量。
  1.2.3.5 顶破强力测试方法
  用HDO26N+电子织物强力仪测试顶破强力。
  1.2.3.6 K/S值测定
  分别对传统工艺处理的涤棉针织物,713-100%、717-100%、729-100%(3种精练剂处理条件均为6 mL/L液碱,1.5 g/L助剂,98 ℃)处理的涤棉针织物用Datacolor SF600电脑测色配色仪进行测定。

2 结果与讨论
  2.1 3种高浓度精练剂基本性能测试结果
  3种高浓度精练剂的泡沫性及室温渗透性测试结果见表1、表2。

由表1、表2可知,该产品泡沫较低,其中729-100%远低于717-100%、713-100%的泡沫,但渗透性729-100%差于717-100%、713-100%。
  2.2 3种高浓度精练剂常

温、低碱前处理试验结果
  由表3可知,传统工艺前处理后,白度、毛效比高效环保精练剂低,虽然失重较少,但从顶破强力分析,织物受损程度较大。729-100%、717-100%、713-100%在常温、低碱时的应用具有较佳的白度和毛效。其中以713-100%最好,虽然失重率有所提高,但织物损伤不大。
  2.3 3种高浓度精练剂低温、低碱前处理试验结果 

由表4可知,高浓度精练剂729-100%、717-100%、713-100%在低碱(2 g/LNa2CO3、2 mL/L液碱)、低温(85 ℃)下精练,也具有一定的毛效和白度。在2 g/LNa2CO3下处理,713-100%失重率较大,织物损伤较大;在2 mL/L液碱下处理,729-100%失重率虽然大,但织物损伤程度不大,处理效果较好。
  2.4 3种高浓度精练剂低温、常规碱前处理试验结果

由表5可知,高浓度精练剂729-100%、717-100%、713-100%在常规碱(6mL/L液碱)、低温(85℃)下精练,可达到较佳毛效与白度,失重率相当,织物损伤程度较少。
  2.5 3种高浓度精练剂常温、常规碱前处理试验结果

由表6可知,729-100%在常规温度、常规碱对涤棉针织物进行精练,毛效与白度可达到717-100%、713-100%的效果。
  2.6 涤棉针织物经前处理后K/S值的测定结果
  涤棉针织物经传统工艺,729-100%、717-100%、713-100%处理后K/S值分别为3.18,2.95,2.85,2.70。可见,3种精练剂以729-100%的K/S值最高,传统工艺虽然K/S值也很高,但对织物损伤较大。

3 结 论
  1)涤棉针织物经低泡环保精练剂处理后,白度明显提高,强力损失小,染色均匀性好,布面光洁,手感柔软、蓬松。
  2)低碱精练,可大量减少水洗次数,起到节水作用,并且产品失重少,可提高染厂的竞争能力。
  3)

低温精练,节能效果明显。
  4)泡沫极低,不易堵缸,而且助剂不含APEO,符合环保要求。


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