送风量的合理调节
纺织空调的送风量是以全年最大冷负荷计算设计的,一般正常运行时,余量相当大。这就要求空调管理人员进行科学的管理,合理调节。我公司从2002年起给风机和水泵全部配备了变频器,保证了空调人员能够通过变频器调节送风量,节能平均在30%~35%左右。我们对管理进行了细化,变频器运转频率班班有记录,节能数据对比度高。
温湿度的合理控制
车间空调温湿度与能源消耗是密切联系在一起的,而纺织厂湿度标准主要取决于工艺要求。因此,空气调节有窍门。纺织厂车间温度夏季降低1℃,就需多耗冷量10%,适当放宽空调标准,就意味着大量节省夏季制冷量,温度控制在指标范围内,偏高控制更能节能。公司从能源利用实际出发,制定了合理的空调标准。根据车间各工序的要求以及原料品种结构的变化,制订了各工序温湿度控制指标,因天气变化及品种结构变化,温湿度控制可以有一定的波动,但不允许突破指标范围。
保持设备的最佳运行状态
空调、除尘、空压机运行状态决定了能否更好节能。实际使用中,空调设备、挡水板堵塞,可造成送风阻力加大,只有通过提高风机转速克服挡水板阻力,增加了电耗。喷嘴堵塞影响雾化效果,同样必须提高风速才能保证车间相对湿度。因此,必须加强设备保养,保证空调设备保持在最佳运行状态。
除尘设备清洁状况不良,如蜂窝除尘一二级滤网堵塞,直接影响设备效率。外吸转笼吸嘴堵塞可造成转笼滤料堵塞,
影响排风量,甚至阻力过大后造成风机损坏等。因此必须加强日常管理,运转人员要按时巡查,保证除尘设备及时清洁,确保最佳运行。
空压机也是这样。空压机空气过滤器定期清理,可以减少阻力,提高排气量。同时注意空压机进气从温度低、湿度小及清洁场所采取。在相同功耗下,压缩机进口空气温度每降低3℃,排气量就可提高1%。因此空压机房环境管理非常重要。我公司将风冷型空压机产生的高温空气通过白铁皮管道排出室外,使空压机环境温度维持在较低的状态,同时在空压机机房上部增加了气楼,底部装了进风口百叶窗,使空气流通更顺畅。
合理使用回风、回水
空调系统回风、回水应用是节能的关键。实践证明,合理地使用回风,控制好送风机器露点,不仅对稳定车间温湿度、提高产品质量有利,而且还可大幅度地降低空调能耗。夏季制冷设备使用,回水水温通常低于20℃,自来水水温在28℃左右,温差达8℃,因此回水容不得浪费。另外,压缩空气管道如果有直径lmm的小孔,漏气耗电每年可达2400千瓦时,故必须加强管理,杜绝水气路的“跑、冒、滴、漏”。
空调用水有一部分可能为隐性泄漏,造成很大浪费。只有通过记录数据分析,对空调用水设备进行深入细致的检查,才能控制用水,杜绝浪费。
进行节能降耗技术改造
纺织厂空调设备技术改造相当重要。过去几年,我公司对“大马拉小车”风机等设备进行技术改造,改造低效高速风机,更新为节能型风机,节能效果显著。公司对空调风机全部安装了变频器,每台风机节电35%。同时,空调风机及水泵变频器的配备,方便了温湿度的控制,提高了产品质量,公司一等品率从98%提高到100%。空压机安装变频器后,全年节电20万千瓦时。三期工程168台细纱机主电机全部为水冷电机,减少了机台发热量,降低了空调冷负荷,节电效果也十分显著。