A454型粗纱机电气控制自动化程度低,开关车易出现细节,是影响成纱质量的主要因素之一。变频器具有控制性能优异、工艺参数设置灵活等特性。为此,我公司应用变频器对A454型粗纱机进行了改进。
改进后的电气控制原理图见图1,变频器控制端子见图2。
控制原理力求简洁,并利用变频器良好的启动性,使电气控制趋于理想。为此,采用松下M1X系列变频器。由于机台仅要求有点动和正常运行两种状态,故可通过F49功能选择位输入法,四个输入端子13~16仅监控13的状态,便可决定是采用点动还是正常运转,13与公共端子G开路便启动“0”速,即正常运转,13与G短路便可启动“点动”进行,即“1”速。中间继电器5J对应“0”速,6J对应于“1”速,端子11规定正常运转指令控制端子,无论“0”速还是“1”速,11必须与G导通,因此,将5J、6J的各一对常开点都接人11与G端子,并联连接,以控制Il与G的通断。6J的另一对常开点接入端子13与G以启动点动运行。
将“0”速频率设定为50 Hz(若增大皮带轮直径,应选择罗拉转速与设定频率对应),加减速时间设定在8 s~16 s范围内;点动频率(“l”速)设定为15 Hz,加减速时间设定在4 s~7 s范围内。通过以上改造,证明参数选择适当,纺纱效果良好。
另外,必须注意以下事项:(1)变频器使用的中间继电器5J、6J的常开触点为运行指令信号,必须是无源信号,即该触点不能与任何电源接触;(2)翻改品种时只需调整变频器速度,但皮带要张紧;(3)由于电机为4.75 kw,且粗纱机惯性大,变频器的功率等级应大于电机功率一个等级;(4)变频器进线侧仅用一断路器;(5)光电控制仪进线电源最好加装一隔离变压器(25 VA),以免干扰其灵敏度;(6)变频器载波频率设定在6 kHz左右为宜。